潤(rùn)滑油知識(shí)
上海松行貿(mào)易發(fā)展有限公司
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201101
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例11:M1432A萬(wàn)磨之內(nèi)圓磨具潤(rùn)滑問(wèn)題
某廠將一臺(tái)M1432A的內(nèi)圓磨頭加以改裝,使轉(zhuǎn)速可高達(dá)1.4萬(wàn)r/min,但用的潤(rùn)滑脂卻是一般2#低溫脂,導(dǎo)致軸承開(kāi)車(chē)不久會(huì)發(fā)燙,只能時(shí)開(kāi)時(shí)停否則會(huì)燒壞磨頭滾動(dòng)軸承。可用7007,7018高速合成脂代替2#低溫脂。
例12:MB1420多用磨床主軸箱滲油問(wèn)題
本廠有臺(tái)MB1420多用磨,其主軸承是油浸式,原設(shè)計(jì)油位較高,主軸幾乎全在油平面以下,皮帶盤(pán)軸頸處密封較困難,加上用的是主軸油,粘度特小,易滲漏,橡膠密封易失效,該部位經(jīng)常滲漏。若降低油位就會(huì)減少滲油,我們就下降油位(略高于*低油位)的辦法。果然取得了防漏效果,只是為防止?jié)櫥阅軔夯谠鬏S油中添加了些油性添加劑。
例13:MGB1420高精度磨床導(dǎo)軌爬行問(wèn)題
本廠裝在恒溫室里一臺(tái)MGB1420高精度磨床過(guò)去雖選用N68號(hào)導(dǎo)軌油,但機(jī)床的靜摩擦系數(shù)大,啟動(dòng)難,修正砂輪時(shí)臺(tái)面有爬行現(xiàn)象,從而導(dǎo)致加工高壓油泵座面專(zhuān)用襯套時(shí)端面尺寸難控制,表面粗糙度超差等一系列問(wèn)題。
分析:該機(jī)在低速運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生爬行,說(shuō)明原用導(dǎo)軌油還不能勝任。需改進(jìn)油品抗爬性能。
對(duì)策:在原導(dǎo)軌油里添加了一定數(shù)量抗爬添加劑后再開(kāi)車(chē)上述問(wèn)題全部解決。
例14:M510導(dǎo)軌磨的潤(rùn)滑故降
本廠有臺(tái)采用靜壓導(dǎo)軌的M510導(dǎo)軌磨床(8M),在工作時(shí)有爬行現(xiàn)象,經(jīng)多方面努力(包含電氣、機(jī)械,甚至液壓方面),尋找問(wèn)題均無(wú)法解決??紤]到該導(dǎo)軌磨在磨削工件時(shí)立柱滑臺(tái)移動(dòng)(整個(gè)滑臺(tái)有數(shù)噸重),導(dǎo)致臺(tái)面負(fù)荷重,加上低速運(yùn)動(dòng)油膜有破裂危險(xiǎn),解決問(wèn)題要從提高油膜強(qiáng)度著手,因此在導(dǎo)軌靜壓油箱里添加了約0.5%油酸,再開(kāi)車(chē)試用上述問(wèn)題基本解決。
例15:M5212導(dǎo)軌磨的潤(rùn)滑故障
本廠一臺(tái)M5212導(dǎo)軌磨床臺(tái)面下與導(dǎo)軌接觸處鑲有尼龍板,使用時(shí)有爬行問(wèn)題,影響了加工精度,這是由于導(dǎo)軌磨工作臺(tái)底鑲有尼龍板的導(dǎo)軌與床身導(dǎo)軌接觸時(shí)靜磨擦系數(shù)大,啟動(dòng)阻力大及油膜強(qiáng)度低等因素造成的,解決的辦法是在原床身油箱中加入4%硫化鯨魚(yú)油就解決了問(wèn)題。
例16:M612工具磨潤(rùn)滑故障
這類(lèi)型號(hào)工具磨和從捷克進(jìn)口的TOS102工磨類(lèi)似,主軸轉(zhuǎn)速每分鐘高達(dá)6000轉(zhuǎn),存在著磨頭滾動(dòng)軸承溫升高,脂易流失,軸承壽命短等問(wèn)題,這里,解決問(wèn)題的關(guān)鍵是潤(rùn)滑脂的正確選用,否則往往會(huì)小題大做,對(duì)磨頭大動(dòng)手術(shù)。從潤(rùn)滑角度來(lái)解決問(wèn)題較簡(jiǎn)單,只要將原軸承用2#低溫脂改為7018或7007合成潤(rùn)滑脂即可。
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